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目前的包装行业市场竞争十分激烈,中小型包装企业经营形势严峻,要走出困境,求得生存和发展,一个重要的、有效的途径就是不断开展技术创新,降低产品成本,提高产品质量,提高企业效益。仓满制桶近年来着力于技术创新,取得了一定的成果,为仓满制桶的发展做出了较大贡献,现将近年来的技术创新 总结如下。
一、200L钢桶缝焊机改造
1、通过安装电阻焊通用微机控制器,将桶身缝焊型式由“脉冲焊”改为“连续焊”,提高了缝焊质量及设 备的自动化程度,同时将点焊搭边量由10mm减少到4mm,不仅有效地控制了过热飞溅和毛刺,更减少了材料消耗,每年可节约δ1.2冷扎薄板18.7吨, 以现有市场价计算,每年可节约材料采购资金15.0万元,降低了生产成本。
2、取消竖剪及磨边工序,节约电能及人员开支:
⑴、将桶身展开尺寸直接在下料工序剪出,从而取消竖剪工序并停用了两台剪板机;
⑵、由于将缝焊改为了“连续焊”并改进了焊轮型式,从而取消了磨边工序,减少岗位人员1名,停用了6台砂轮磨边机组及一台风机;
⑶、每年可节约电能4.4万度,减少岗位人员工资1.2万元。
⑷、磨边工序取消后,杜绝了磨边噪声和粉尘对人体的危害,改善了工作环境。
3、对缝焊机焊轮进行改造,减少了卷边缝隙,提高了钢桶的密封质量:
原来采用的手工半自动焊轮较窄,约6~8mm,而焊缝搭边值较宽,约10~12mm,所以在焊接时, 在焊轮压力及电阻热的作用下,会出现焊缝搭边中部熔融而两侧边缘外翘的现象,这个位置的厚度多在2~2.5mm左右,此尺寸远远大于桶身板厚度尺寸,所以 卷边间隙很大,容易出现渗漏。
我们在安装电阻焊通用微机控制器的基础上,将焊轮宽度加大为20mm,因此,在焊接过程中,焊缝搭接 处于焊轮的全包容中,在上下焊轮的压力及电阻热作用下,整个搭边全部熔融,形成比较薄的焊缝,其最大厚度一般在1.3mm左右,与桶身板厚1.2mm相差 不大,因而卷边三角区间隙较小,出现渗漏的可能也大大降低。
4、缝焊时间从25秒/只降到15秒/只,提高了生产率。
二、110L固碱桶生产线技术改造
仓满制桶110L固碱桶生产线自1958年建厂以来,从未做过大的技术投入和改造,设备老化,技术含 量低,工人劳动负荷大,极不适应市场需求,为此,公司在2003年投资56.5万元进行了技术改造,不仅增加了产品的技术含量,解决了桶身双波、椭圆等技 术问题,增强了桶身的刚度和圆整度,消除了桶身的凹瘪现象,且改造后的自动化生产线提高了生产效率,降低了工人的劳动强度,产品质量稳定可靠。
三、200L钢桶跌落试验攻关
仓满制桶200L钢桶生产线自1999年建成投产以来,产量逐渐提高,产品质量也达到了国内较为先进 的水平,但200L钢桶的跌落试验不够稳定,在各项检查时,跌落试验时常发生渗漏现象,为跟上公司甲烷氯化物产品的发展步伐,开创外销钢桶的经济增长点, 增加市场竞争力,仓满制桶成立了200L钢桶跌落试验攻关小组,彻底解决了以下8个因素造成的200L钢桶跌落试验不过关、不稳定的质量问题。
1、钢桶原材料引起的渗漏问题。
2、桶身缝焊厚度过大引起的渗漏问题。
3、卷边层次不够引起的渗漏问题。
4、卷边层次不紧引起的渗漏问题。
5、卷边尺寸不均引起的渗漏问题。
6、密封胶引起的渗漏问题。
7、封闭器引起的渗漏问题。
8、预卷轮引起的渗漏问题。
五、利用制桶边角余料,开发多种新产品
原200L钢桶和110L固碱桶的桶底盖边角余料均作废料处理,很不经济。为了有效地利用废料,提高其附加值,我们积极进行市场调查,根据市场信息,开发出了VCD配件、摩托车仪表盘、摩托车支架、干燥器芯片、锅铲等多种新产品。增加的销售收入为44万元/年。
通过近年来的技术创新,仓满制桶200L钢桶产品合格率从以前的99.5%提高到99.8%以上,110L固碱桶产品合格率从以前的99.5%提高到99.9%以上,产品质量上了一个新台阶,产品的市场竞争力也大幅提高,为仓满制桶的发展作出了较大贡献。
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